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發(fā)布時間:2015-01-29 08:41:35 更新時間:2019-09-24 08:08:59 作者:紅星機器
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鐵
國內(nèi)鐵礦選礦廠眾多,但是鐵礦選礦技術(shù)整體水平不高,導(dǎo)致了鐵精礦品位較低,回收率也低。為了實現(xiàn)效能高的選別,我們對鐵礦選礦工藝技術(shù)進行了研究,提出合理的方案,以實現(xiàn)鐵礦選礦廠的效能高選別。
1、礦山在開采的初期,鐵礦礦石因保護程度不夠,表面很大一部分都被風化,泥化現(xiàn)象也很嚴重,在生產(chǎn)的過程中水的循環(huán)凈化系統(tǒng)也不夠完善,導(dǎo)致礦石中金屬的回收利用率比較低。
2、由于目前大多數(shù)礦廠所用的篩分的設(shè)備都老化了,所以分級的效率總體來說不是太高;就磨礦分級作業(yè)來說,Ⅱ、Ⅲ段循環(huán)的負荷十分大,如果必須限制一段磨機臺處理的量,此時需要加大設(shè)備的維護費用,并且鐵礦石的選礦成本也隨之加大。
3、原有的碎礦設(shè)備不夠完善,使礦石的粗度過大,不利于礦石的打磨。
4、在選礦工藝流程中,在每一次精選階段都會有大量的中礦石產(chǎn)生,這些中礦還需要分別進行細磨處理這個階段。由于每一次產(chǎn)生的中礦的細度和品位存在較大的差異。對其進行再處理時,再磨系統(tǒng)也存在著很大的缺陷。所以有些中礦必須再次經(jīng)過Ⅱ、Ⅲ段的磨機再處理,這就使磨機的負荷明顯加大,很難提高鐵精礦品位,并且在一定程度上制約了磨機能力的正常的發(fā)揮。
5、原有的設(shè)備沒有過濾系統(tǒng),只能進行小規(guī)模的生產(chǎn),而且礦石的精度和所含的水分無法保證,這使得冬季生產(chǎn)的精礦產(chǎn)量大大降低。
6、原有的水泵中粗精泵和尾礦泵的選擇型號比較滯后,不適應(yīng)大規(guī)模的生產(chǎn),同時耗電量很高,生產(chǎn)效率非常低,使用壽命短,給公司帶來一大部分經(jīng)濟損失。
1、針對生產(chǎn)過程中水的循環(huán)凈化系統(tǒng)的不完善性造成水的濃度過高而導(dǎo)致的鐵礦礦石生產(chǎn)效率嚴重降低的現(xiàn)象,公司在選礦時,首先應(yīng)該考慮當?shù)氐沫h(huán)境因素,在此基礎(chǔ)之上,結(jié)合當?shù)氐难h(huán)水凈化系統(tǒng)的實際情況,實施設(shè)計選址的創(chuàng)新設(shè)計。
2、采用紅星生產(chǎn)的新型磁選機進行精礦選別,充分保證了不同類型礦石精礦品位均可達到66%。
3、在進行磁選工作時注意水量的控制。原有的磁選技術(shù)存在的主要問題就是水量的供應(yīng)量過多,導(dǎo)致鐵礦礦漿的濃度偏低。特別是在磁選精礦和尾礦收集時濃度過低,對以后的技術(shù)流程有很大的影響。因此在生產(chǎn)過程中應(yīng)該注重控制循環(huán)凈化水的補給量,同時還應(yīng)該定時地檢測礦漿的濃度。
4、使選礦流程中的礦漿的循環(huán)量和選別段數(shù)都有所減少,在很大程度上使工藝的流程得到了簡化,并且在一定程度上使細篩的分級作用得到了很大的強化作用。
5、提高一段磨機作業(yè)濃度,實現(xiàn)磨機高濃度作業(yè)管理,降低磨礦能耗。
6、整個礦石選取過程結(jié)構(gòu)的調(diào)整。原有的技術(shù)流程中往往將精礦的過濾液和尾礦的濾液進行循環(huán)利用,一這樣不利于產(chǎn)品的分離。因此,應(yīng)該將過濾液輸入到二段磁選,經(jīng)過精選之后再輸入到一段磨礦分級機,以減少整個操作中對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
總體來說我國鐵礦選礦工藝正處于逐步優(yōu)化的階段,有些選礦技術(shù)已經(jīng)追上世界的先進水平通過改進優(yōu)化鐵礦的選礦工藝,使鐵礦的質(zhì)量和提煉效率都有了很大的提高,為國家和企業(yè)帶來了很大經(jīng)濟效益。
我們作為專業(yè)的選礦設(shè)備廠家,在積極打造效能高鐵礦選礦設(shè)備的同時,注重對鐵礦選礦工藝的優(yōu)化研究,保證鐵礦選礦廠的經(jīng)濟收益更大化,歡迎前來我公司選購設(shè)備。
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